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sexta-feira, 1 de maio de 2015

Primeiro pad de testes

Finalmente o primeiro pad montado!

O maior trabalho foi o de experimentar diversos tipos de espumas, esponjas e EVAs. Fiz vários testes colocando os tipos diferentes de material e também mudando a ordem dos mesmos.

Testes, testes e mais testes...

Muitos projetos que encontrei na internet utilizam o bloco de lixa de unha e decidi começar meus testes com este material. Tentei de tudo. Coloquei o piezo por baixo, por cima, no meio do bloco, coloquei o bloco por baixo com EVA por cima... Nada me agradou. A resposta do pad ficava muito ruim, funcionando com sensibilidade extrema se acertasse a baqueta exatamente na posição em que o sensor estava colocado, mas com sensibilidade muito baixa nas outras áreas da tela.

Achei que o bloco de lixa é muito duro e que não consegue absorver as vibrações da pele.

Bloco de lixa de unha + EVA com o piezo entre os dois

Testes combinando esponja automotiva com o bloco de lixa e EVA também não me deixaram satisfeito.
Depois de ver a montagem e desmontagem do pad com todas as combinações possíveis com os materiais de que eu dispunha eis que minha esposa surge com alguns tipos de esponjas de maquiagem. 

A textura da esponja parecia perfeita, nem muito macia, nem muito dura. O formato de uma delas parecia especialmente adequado já que possuía uma das pontas semelhante as de sistemas de trigger comerciais.

Cortei a esponja para que ela ficasse em contato com a pele, sofrendo alguma pressão, mas não muita. 

O pad comportou-se muito bem, respondendo as dinâmicas aplicadas mesmo sem nenhuma alteração no código do Arduino. Abaixo algumas fotos do processo de montagem do pad final já com o jack P10 devidamente instalado:


Notem que revesti o piezo com fita crepe antes de fixá-lo com fita dupla face 3M para protegê-lo no caso de precisar removê-lo depois.

Aqui a aparência final do pad montado:



Neste vídeo vocês já conseguem ter uma ideia do pad em funcionamento. Ele ainda não responde muito bem aos toque mais rápidos apresentando falhas na dinâmica. Isso será corrigido com alguns ajustes no código do Arduino:




Os 5 pads prontos




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